1、试验材料与方法
1.1 试验装置
试验采用“UASB-厌氧水解”工艺预处理退浆印染废水,试验装置示意见图1。蓄水桶容积150L,PE材料;UASBⅠ,UASBⅡ,厌氧水解反应器尺寸均为直径20cm,高80cm,有机玻璃柱材料;蠕动泵3台,型号为BT100-2J。
退浆印染废水流入UASBI反应器和UASBII反应器,在顶端部分出水流入后续厌氧水解反应器,部分回流UASB反应器底部。厌氧水解部分出水去二级生物处理,部分回流至底部。UASBI反应器和UASBII反应器并联运行,当实际的水量小于设计水量的60%时,只运行其中的一个UASB反应器,另一个只进行微生物调控。
UASB反应器中接种颗粒污泥,外观黑色,平均粒径1~3mm;厌氧水解池中接种絮状污泥,平均粒径0.2~0.4mm。主要参数见表1。
1.2 试验用水
江苏某印染企业年产印染布5000万m;主要染料:活性染料;部分还原染料和硫化染料;主要助剂:尿素、海藻酸钠、表面活性剂、增白剂、工业NaOH、保险粉、过氧化氢;
试验用水取自污水处理调节池单元。该调节池主要收集退浆、蒸煮、漂白工艺过程中所产生的废水,具体水质指标见表2。
2、结论
2.1通过实验确定了微生物絮凝剂XQ03和PAC复配处理印染废水时的投配比为MBF16ml/L,PAC200mg/L;两者联合投加时比单独使用其中任一种絮凝效果更好,与无机絮凝剂相比絮凝率由89.1%提高到97.5%,絮凝率提高了8.4%。
2.2采用微生物絮凝剂和PAC复配时对比单独使用两种絮凝剂,复配使用时单剂投加量更少且能达到更高的处理水平。复配使用时无机絮凝剂的用量减少56%,微生物絮凝剂用量减少20%,絮凝剂的总投加量降低,从而大大降低了絮凝污泥的产生量,减少了二次污染和后续沉淀池的工作压力。又因微生物絮凝剂菌种取自于后续生化工艺的活性污泥中,自产菌用于絮凝,对后续生化系统无负面影响,并能提高相应的活性污泥浓度提高生化池的处理能力,进一步提高了整体污水处理系统的处理效果。